[ 寧夏藍(lán)豐 陸新輝, 2018-05-07 ]
寧夏藍(lán)豐五車間是利用公司一車間生產(chǎn)鄰苯二胺的廢水為原料,生產(chǎn)硫代硫酸鈉的配套車間。五車間處理廢水的多少會(huì)直接影響鄰苯二胺的產(chǎn)能。
在原來的生產(chǎn)工藝控制中,由于冷卻結(jié)晶工序的冷卻裝置為盤管,開啟循環(huán)冷卻水冷卻后,濃縮母液隨著冷卻過程的運(yùn)行,母液中的結(jié)晶體包裹在盤管上冷卻效果極差,冷卻至放料時(shí)間長達(dá)40多小時(shí),影響了產(chǎn)能。
在總經(jīng)理?xiàng)钍堑挠H自組織協(xié)調(diào)下,技術(shù)人員細(xì)心剖析了五車間設(shè)備裝置能力和生產(chǎn)工藝條件后,由楊總提出了調(diào)整工藝控制參數(shù),改變冷卻方式,使盤管上不形成結(jié)晶包囊,冷卻水始終起到作用的方案。如此運(yùn)行后,冷卻結(jié)晶工序從冷卻至放料時(shí)間僅需21小時(shí)。冷卻時(shí)間減少了一半,極大地提高了五車間的產(chǎn)能。
4月份,五車間在采用新工藝控制后,車間產(chǎn)能達(dá)到歷史最高,回收硫代硫酸鈉2070噸,為鄰苯二胺的產(chǎn)能提高奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。